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热电公司:应用新技术 解决“大难题”
更新时间:2024-04-24  |  点击次数:731次  |  字号:T  |  T

热电公司结合锅炉运行实际,创新使用袋式除尘器荧光粉检漏技术,有效解决了人工检查带来的技术难题,减轻了检修工作人员劳动强度,确保了环保数据达标排放,延长了锅炉运行周期。

热电公司现有的5台锅炉全部为中温中压循环流化床锅炉,采用“一电两袋”电袋除尘器,除尘系统设计处理风量350000m3/h,在锅炉运行过程中,由于袋区过滤风速较高,进入袋区粉尘量大,加之高温、酸腐蚀、氧化和机械磨损等因素,导致滤袋极易破损,从而出现粉尘穿透泄漏现象,污染其它布袋,同时造成脱硫浆液中毒、引风机叶片加速磨损等问题,需要停炉进行人工更换破损布袋。“以前电除尘布袋破损检查需要工作人员对每一条布袋用肉眼去观察,每次仅查找泄漏布袋就需要三天时间,劳动强度大,工作繁琐又耗时耗力,而且很难精准、彻底完成破损布袋的筛查工作。经过技术人员的技术攻关革新,利用荧光粉检漏技术只需2小时即可完成破损布袋查找工作,而且布袋破损查找率达到100%,大幅提升了工作效率。”热电公司生产技术环保部值长张玉国介绍说。

据了解,荧光粉检漏技术的应用不仅可高效完成布袋查漏工作,而且延长锅炉运行周期2个月左右,每年可节约点炉以及检修费用15万元,有效降低引风机叶轮磨损,延长使用年限,环保工作质效也得到进一步提升。

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