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派仕得公司:“小革新”彰显“大作为”
更新时间:2024-07-19  |  点击次数:819次  |  字号:T  |  T

今年以来,派仕得公司紧紧围绕降本增效、节支降耗工作目标,以“创新+减亏”为抓手,进一步完善各项管理制度和奖励措施,全力推进小改小革、技术创新等工作深入开展,充分挖掘职工聪明才智,激发全员技改创新热情,让“小革新”发挥出“大作为”。

派仕得公司粉磨车间原有水泥包装发运系统经过多年运行,存在装车效率低,袋装、散装车不能同时包装发运等问题,严重影响了水泥销售,而且能耗达到5.6KWh/吨,居高不下。车间通过深入分析研判,对库顶两条独立水泥输送斜槽通过加装导流转换阀,水泥出库可同步进入散装库、袋装称重仓,保证了袋装、散装水泥同时发运;针对散装装车不能精准计量问题,积极引进散装流量称,实现一键式水泥装车,装车计量可精准控制在-200Kg~0kg范围之内,装车时间可控制在10分钟以内,水泥发运效率得到大幅提升;通过对水泥包装设备实施计数器、一卡通无人称重和装车收尘器技改,袋装水泥计量更加准确,装车插卡取电设备可做到联锁包装,实现散装装车自动化;同时,水泥装载过程中装车机移与动式收尘罩同步运行,落袋扬尘被完全收集,无组织粉尘排放全部达到环保要求,有效提升了水泥装车系统无组织粉尘排放的可控性。通过近几年的持续改进,水泥包装系统更加高效、稳定,水泥包装能耗降低至2.04KWh/吨,年节约电量20万KWh;水泥包装发运达2600吨/天,超设计1000吨/天;包装发运量160吨/时,超设计包装量50吨/时,经济效益和环保效益明显。

派仕得公司粉磨生产设备采用螺杆空压机,气箱脉冲布袋式收尘器提供压缩空气,现有两台双螺杆空压机,运行方式为“一用一备”模式。在实际运行过程中,夏季室内外温度高,空压机长期运行存在油气筒油温超过设定值易发生高温停机故障,直接影响粉磨生产中的压缩风除尘用量。派仕得公司积极组织技术人员对设备进行全面分析研判,并实施双螺杆空压机风冷改水冷技术改造,通过冷却水吸收设备运行过程中润滑油及压缩空气散发出的热量。该项技术改造以自来水、板式换热器为主,在空压机运行过程中,内部高温润滑油和高压压缩气体进入板式换热器,与壳体内部冷却水发生热交换,热量由冷却水带出机外,冷却后的润滑油回流到主机继续进行循环,冷却后的压缩空气则从出气口排出,冷却水带走热量后进入水泵房循环水池再次冷却循环,在此过程中,自来水连续进入冷却器,使得热量连续排出。改造完成后,与风冷系统相比,水冷效果更加明显,通过对运行状态的润滑油温进行监测,温度由原本最高的110℃降到85℃,不再触发高温警报,也有效解决了高温停机问题,同时空压机运行噪声明显降低,全面消除了设备振动问题,确保了整体空压机的安全稳定运行。

派仕得公司粉磨车间现有包装提升机与散装库顶单机布袋收尘器3台,距离地面高度20米,设备启动方式为单台运行,实测噪声为85dB,存在能耗高、噪声大等环保安全隐患。为彻底根除这一“顽疾”,技术人员将难题变“课题”,经过一番“头脑风暴”与多番现场调试,积极选择风量与全压满足生产需求的收尘风机,取代原有风机,并进一步优化工艺结构,拆除高空收尘风机,将三台收尘器出口通过风管连接引到地面,实现一拖三风机运行模式工艺;同时,选用节能变频离心风机,在废气排风筒出口处安装消声器,降低排风口处空气动力噪声20~30dB,同步建立离心风机室,利用隔音岩棉板房作为屏蔽物,控制风机运行噪声。通过收尘风机工艺改进和设备选型,由一台风机带动三台收尘器,收尘风量达到18000-20000m3/h,压强达到6000-6500Pa,满足收尘器工作风量要求,加装消音器和安装隔音房后,风机运行噪声为65dB,低于限定值,还可实现节电24%,年节约电量11.06万KWh,为企业成本降低、效益提升奠定坚实基础。

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