“没想到,一个小小的技术改造,就解决了多年困扰企业发展的问题,既降低了劳动强度,又节约成本,安全系数还高。”看着眼前运行顺畅的卧式托辊压装机,金凯公司机械加工厂的职工们高兴地说道。
托辊是保证煤矿井下皮带输送安全顺利运行的主要承载部件,以往的托辊压装作业采用立式压装模式,需人工立起和掉转托辊,不仅劳动强度高、耗时费力,而且极易造成托辊倾倒伤人,同时由于冷拔料型托辊工艺的应用,造成原卧式托辊压装机无法满足新工艺托辊压装需求。于是,技术人员和职工们围绕卧式托辊压装机的应用积极展开小改小革、创新改造,以聪明才智使小技改发挥出大作用、大效果活动。
针对生产工艺的需要,职工们通过更换阀组、线路以及管路,恢复了卧式托辊压装机压装能力,并设计安装模具完成了对卧式托辊压装机轴端冲压座的端部定位,实现了冷拔料型托辊的卧式自动压装;同时还在压装机上设计安装了旋转支撑台,实现了托辊快速掉转作业。经试验,改造后的卧式托辊压装机在托辊压装过程中,一人即可完成操作,压装方法简单,省时省力,装配后的托辊压装到位、转动灵活,大大降低了作业劳动强度,提高了安全系数,也节约了人工成本,确保了产品质量。“由于水平托辊工艺的改进,卧式托辊压装机无法满足压装作业,我们改制两头压装模具,满足了压装要求;更换阀组、线路以及管路,解决了液压压装速度过慢的问题;设置旋转支撑台,让托辊压装过程中,满足一端压装后,可以轻松调转托辊,完成另一端压制作业,工作效率更高。”金凯公司机械加工厂副厂长田宪章说。
人勤春来早,创新正当时。金凯公司机械加工厂通过激励职工持续开展“五小”创新活动,完善创新体系和激励制度,大力实施工作中的小改小革,营造出良好的鼓励创新、支持创新氛围,既解决了制约安全生产的各类问题,也使“创新之花”竞相开放。