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固废物利用热电公司1-5号炉大气污染物超低排放改造工程顺利完成并启动运行
更新时间:2022-08-30  |  点击次数:1734次  |  字号:T  |  T

经过一年多的紧张施工,近日,固废物利用热电公司1-5号炉大气污染物超低排放改造工程顺利完工,并启动运行。经检测,改造后锅炉烟气污染物各项排放值均全面优于国家排放标准,环保效果明显。同时,也标志着固废物利用热电公司在节能减排、实现清洁生产上又迈出了崭新的一步,为热电产业高质量发展奠定了坚实基础。

固废物利用热电公司1-5号炉大气污染物超低排放改造工程于2021年5月开工,先后投资9380余万元,严格按照国家超低排放标准,对1-5号锅炉现有脱硝、除尘、脱硫装置等系统进行了改造和升级。“项目施工过程中,固废物利用热电公司加强组织领导,明确责任分工,成立了超低排放改造工作领导小组及‘一办四组’,细化措施,分解任务,倒排 ‘计划书’‘时间表’,明确项目负责人,将改造项目和日常业务责任落实到具体人头,合理安排,精心组织,强化现场安全和质量管理,有效保证了施工安全和质量。目前,在协同完成设备调试后,各项环保设施已全部投入运行,后续通过优化参数调整,将在保证烟气超低排放标准下,进一步降低烟气脱硫、脱硝原料生石灰粉和尿素消耗,使环保投入和经济效益取得最佳平衡点。”固废物利用热电公司生产技术环保部部长李延胜介绍说。

在改造施工过程中,固废物利用热电公司积极引进新技术、新工艺、新系统,全力提升改造技术水平和质量。在除尘系统上,对1-5号锅炉现有除尘装置全部拆除更换,仅保留灰斗及灰斗上部基础框架,利用现有除尘器混凝土结构,采用电袋复合除尘器,通过电除尘先将绝大部分粉尘去除,然后发挥布袋除尘器高效率优势去除剩余粉尘,进一步提升了除尘效果;同时,为了提高电除尘器效率和稳定性,还将现有电除尘电源更换为高频电源,布袋更换为垂直布置布袋,让布袋更易吹扫,使用寿命更长。在脱硫系统中,积极采用脱硫管式除尘器,有效脱除了烟气中的粉尘颗粒物,使机组达到超低排放标准要求。在脱硝系统中,全面采用SNCR+内置式 SCR 脱硝工艺,保留原有烟气SNCR系统,在1-5 号锅炉各新建一套炉外SCR 脱硝系统,并将1-5 号炉下级省煤器全部移位至炉外 SCR 反应器下方,保证了SCR 脱硝效率不低于75%;同时,对5号锅炉上级省煤器进行改造,使锅炉排烟温度由180℃降至150℃左右,确保了锅炉烟气污染物排放实现超低排放。设备投运后,预计每年可减排二氧化硫1250多吨,氮氧化物1140多吨,粉尘15吨左右,将有效改善窑街区域空气质量,社会及环保效益显著。

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